甘肃鸿赟建筑有限公司与您一同了解武威DDC夯施工的信息,2灰土挤密桩的工作机理湿陷性黄土属于特殊土质,土质较为均匀,但土体结构疏松,孔隙比较大,干密度较小,含水率大,因浸水后土体结构发生破坏而产生附加变形。试验研究表明,当黄土土体的干密度和其压实度达到峰值时,黄土的湿陷性可以基本或完全消除。为治理黄土的湿陷性,灰土挤密桩充分利用上述机理,通过挤压成孔使桩间土体得以压密,从而减小孔隙比和含水率,增加黄土土体的干密度,形成承载力较高的人工复合地基。其加固具体原理如下
武威DDC夯施工,挤密桩是把带有管塞、活门或锥头的钢管压入或打入地下挤密土层形成孔,再往孔内投放灰土、砂石等填料成的桩。灰土挤密桩,利用成孔过程中的横向挤压作用,桩孔内土被挤向周围,使桩间土挤密,然后将灰土或素土(黏性土)分层填入桩孔内,并分层夯填密实至设计标高。成桩-灰土拌合均匀,自检后经监理工程师检测合格后,用小铲车运至现场。桩孔回填夯实顺序采用从路线中心向两侧间隔1~2孔调填夯实。夯锤形状采用下端呈抛物线垂体形的梨形锤,锤重kg,夯锤直径mm。每桩孔回填前,用锤重将孔底夯实,分层回填夯实,单次成桩深度易为30~40cm,填料、夯实交替进行,完成单桩施工。回填时做到均匀下料,均匀夯击,保证夯重落距及次数。
1)施工中严格按照设计配合比进行,每台钻机每台班随机抽取混凝土试件一组,根据抗压强度作为混合料强度判定标准;2)钻机进场后先用钢尺检查钻机钻杆的直径,钻杆直径不小于设计桩径,钻机主塔高度大于桩长5m左右;3)开钻前放出控制桩位,对钻机人员进行技术交底,钻机人员根据控制桩位,用钢尺放出每根桩位。4)开钻前根据桩基设计桩长和桩头保护层厚度,在钻机主塔位置作明显标记,作为控制钻机钻进深度的依据。5)钻机到位后,指挥人员指挥钻机调整位置,利用机架上悬挂的两个方向垂直标确定钻机垂直度满足要求;6)在CFG桩开始施工时,担心逐桩施工会造成串孔,用隔桩跳打的施工方式,但是隔桩跳打时,第二遍桩机就位又容易对已施工的桩的挤压破坏,应根据地质不同选用跳打和逐桩打。7)CFG桩在灌注砼时,上部米因为砼的压力变小,砼中有细微气泡排不出来,而CFG桩的主要受力部分都在上部,因此上部桩体的不密实,极易造成桩在工程使用过程中的破坏,解决办法,一是在施工完成后,砼凝固之前使用振捣棒振捣上部砼,加强砼的密实性;二是加强砼的坍落度控制,坍落度过小易造成蜂窝现象。
碎石挤密桩加固,这些径向裂缝使超孔隙水压力迅速消散。当桩周孔隙水压力相当于土中的初始侧向有效应力时,径向裂缝就会闭合。此后,孔隙水压力的消散就会变慢。排水主要是离开桩朝径向流动,打桩引起的高孔隙水压力会影响桩群四周范围内的稳定性,特别是在层状的粘土中。为了有效控制打桩引起的孔隙水压力的影响,在桩身表面上附以排水板的方法,在打桩时可减少孔隙水压力。试验数据表明由于排水而减少了初始孔隙水压力50%。也可通过预钻孔的方法进行减少打桩时的孔隙水压力。
(1)岩土工程勘察报告、基础施工图纸、施工组织设计应齐全。(2)建筑场地地面上所有障碍物和地下管线、电缆、旧基础等均已全部拆除搬迁。沉管振动对邻近建筑物及厂房内仪器设备有影响时,应采取有效保护措施。(3)施工场地已进行平整,对桩机运行的松软场地已进行预压处理,周围已做好有效的排水措施。(4)桩轴线控制桩及水准点桩已经设置并编号,且经复核;桩孔位置已经放线并钉标桩定位或撒石灰。(5)已进行成孔、夯填工艺和挤密效果试验,确定有关施工工艺参数(分层填料厚度、夯击次数和夯实后的干密度、打桩次序),并对试桩进行了测试,承载力挤密效果等符合设计要求。(6)供水、供电、运输道路、现场小型临时设施已经设置就绪。